今年以来,面对国际油价暴跌、疫情暴发等不利因素,茂名石化化工分部乙二醇车间把节能降耗作为持续攻坚创效的重点,在保证装置安稳运行的同时,深挖装置降本潜力点,多措并举最大限度降低装置综合能耗。10月份,乙二醇车间的综合能耗能耗为224.12kg标油/tEOE,居集团公司排名第一。
对于节电难题,乙二醇车间划分为优化节能工作管理组工艺、设备优化节能组、优化节能分析组实施顶格优化,“啃完骨头还挑刺”,针对难点全面开展装置的各项优化、效果总结,根据装置工况做好系统调整优化,找出不足制定改进措施,分析长处制定制度保持。
循环气压缩机驱动机功率为5900kW,是装置用电量最大的设备。设备优化节能组牵头,认真查询压缩机相关资料以及装置运行参数后,发现压缩机还有可优化空间。在对反应器床层不造成影响的前提下,下调压缩机的转速,转速后驱动机的电流下降非常明显,每天节约电量约3740KWh。10月份,他们乘胜追击,经过反复切换试验和计算,识别出了7台装置的低能耗机泵,通过现场粘贴了低能耗标识,将其低能耗机泵均作为主机泵运行,降低能耗10kg标油/tEOE。
优化、节能项目实施后,他们还持续做好跟踪、分析工作,项目实施后进入“持续改进期”,在改进期内根据实施情况、效果情况不断改进,在10月份停下一台冰机,降低电量4900千瓦时/天。
(文章来源:中国石化新闻网)